科氏力質(zhì)量流量計(jì)計(jì)量不準(zhǔn)的案例剖析
一 科氏力質(zhì)量流量計(jì)概述
錦州精聯(lián)潤滑油添加劑有限公司調(diào)合裝置利用美國Micro motion公司生產(chǎn)的D型科氏力質(zhì)量流量計(jì)對加入調(diào)合釜內(nèi)的基礎(chǔ)油進(jìn)行計(jì)量??剖狭|(zhì)量流量計(jì)又叫直接式質(zhì)量流量計(jì),由Micro motion公司首先開發(fā)出來的,所以也稱為Micro motion流量計(jì),根據(jù)科里奧利(Coriolis)效應(yīng)制成的。假如在一個(gè)旋轉(zhuǎn)體系中,具有質(zhì)量m和速度V的物體,以角速度ω從里往外(反之亦然)運(yùn)動(dòng),則物體會受到一個(gè)切向力,該切向力稱為科里奧利力,簡稱為科氏力Fc,記為:
如圖1所示??剖狭|(zhì)量流量計(jì)由傳感器和變送器兩部分組成,傳感器的結(jié)構(gòu)很多,有的是兩根平行U型管,有的是兩根Ω型管,有的是兩根直管。盡管管子形狀不同,但都是在管子上加電磁激勵(lì),使其振蕩,當(dāng)流體流過管子時(shí),在科里奧利力作用下,管子會發(fā)生形變,通過光電檢測系統(tǒng)測量形變而測得液體質(zhì)量流量。
科氏力質(zhì)量流量計(jì)具有以下特點(diǎn):
(1)可直接測量質(zhì)量流量,與被測介質(zhì)溫度、壓力、密度、黏度變化無關(guān)。而其他各種質(zhì)量流量計(jì)多采用間接測量方法,即先測得體積流量,再進(jìn)行溫度、壓力、密度補(bǔ)償后求出質(zhì)量流量。
(2)無可動(dòng)部件,可靠性高。
(3)線性輸出,測量精確度高,可達(dá)±0.1%~±0.2%。
(4)可調(diào)量程比寬,最高可達(dá)1:100。
(5)適用于各種液體,如腐蝕性、臟污介質(zhì)、懸浮液、兩相液體(液體中含氣體量<10%體積)等。
二 科氏力質(zhì)量流量計(jì)在調(diào)合裝置中的應(yīng)用
在調(diào)合裝置生產(chǎn)工藝中,利用MP201泵將TK107立罐中的基礎(chǔ)油加入調(diào)合釜BLR201中,科氏力質(zhì)量流量計(jì)FQ201用來累計(jì)進(jìn)入BLR201中的基礎(chǔ)油總量。操作員預(yù)先在DCS的FQ201儀表面板上設(shè)置需加基礎(chǔ)油的總量,對上次實(shí)測累積量清零,并啟動(dòng)本次計(jì)量功能,打開調(diào)合釜入口電磁閥V201并啟動(dòng)基礎(chǔ)油泵MP201,F(xiàn)Q201開始對加入釜內(nèi)的基礎(chǔ)油計(jì)量。當(dāng)實(shí)測累計(jì)量達(dá)到FQ201中操作員設(shè)置的目標(biāo)量后,DCS內(nèi)自動(dòng)送出聯(lián)鎖信號關(guān)閉調(diào)合釜入口電磁閥并停泵。BLR201上安裝了反吹風(fēng)式液位變送器LI201,用于監(jiān)測釜內(nèi)液位,以噸為單位,也為FQ201累計(jì)量提供了一個(gè)參考值。近期根據(jù)生產(chǎn)需要,裝置從一個(gè)臥罐TK204新鋪設(shè)一條管線至MP201泵,因此還可利用MP201泵將TK204罐中的基礎(chǔ)油加入到BLR201中,如圖2所示。
三 故障現(xiàn)象
當(dāng)采用新配管線加料后,利用TK204罐和MP201泵向BLR201輸送8t基礎(chǔ)油時(shí),F(xiàn)Q201累計(jì)量達(dá)到8t后關(guān)閥停泵,BLR201釜上的液位計(jì)LI201只顯示5.7t,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于所需量。
四 故障分析及原因
(1)由于BLR201釜采用氮?dú)夥创碉L(fēng)法測量液位,因此最初懷疑氮?dú)鈮毫Σ粔蛟斐梢何粌x表顯示偏低。查看公用工程畫面上的氮?dú)鈮毫χ甘局?,裝置供氮正常。儀表維修人員確認(rèn)液位計(jì)LI201工作正常。
(2)用檢尺方法測量液位,表明釜內(nèi)實(shí)際數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于8t。
(3)由于采用的是新管線,懷疑管線處理后仍有殘留的雜渣進(jìn)人質(zhì)量流量計(jì)中。利用TK107內(nèi)的基礎(chǔ)油向BLR201補(bǔ)加2.3t后再檢尺,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量流量計(jì)工作正常。
(4)由于FQ201是科氏力質(zhì)量流量計(jì),與被測介質(zhì)的溫度、密度、壓力、黏度變化無關(guān),因此排除原料密度的略微不同對FQ201的影響。
(5)查看工藝管線發(fā)現(xiàn)TK107至MP201入口采用的是4英寸管線,從MP201至BLR201采用3英寸管線,而從TK204至MP201入口之間新鋪設(shè)的管線由于空間有限,而采用了2英寸管線。泵入口管線是2英寸,而出口管線為3英寸。在加油過程中,發(fā)現(xiàn)泵出口壓力低,原來正常時(shí)FQ201的瞬時(shí)流量為30t/h,現(xiàn)在降至5t/h。由于新配工藝管線不合理,造成流量過低而形成緩流,無法完全充滿質(zhì)量流量計(jì)傳感器部分的U型管是引起本例故障的主要原因。
(6)在科氏力質(zhì)量流量計(jì)中,需對傳感器管子進(jìn)行電磁激勵(lì),使其振蕩。當(dāng)流體流過管子時(shí)在科里奧利力作用下,管子會發(fā)生形變,通過測量管子形變而測得流體質(zhì)量流量。在本例故障中,當(dāng)被測液體在未充滿管子的情況下緩慢流動(dòng)時(shí),對傳感器管子造成不平衡振動(dòng),因而影響了傳感器的性能和精確度,造成儀表讀數(shù)不準(zhǔn)。
五 解決方法
(1)關(guān)小泵出口手閥,增加泵出口壓力,F(xiàn)Q201的瞬時(shí)流量由5.7t/h增加到8t/h,但仍然無法滿足FQ201正常工作的條件,因此只好采用方法2。
(2)TK204罐內(nèi)物料用完后,重新在罐底開4英寸口,并另選路徑鋪設(shè)4英寸管線至泵MP201入口處。重新送料FQ201工作正常。
六 經(jīng)驗(yàn)總結(jié)
當(dāng)科氏力質(zhì)量流量計(jì)出現(xiàn)流量不準(zhǔn),或批量累計(jì)值與實(shí)際值不符的情況時(shí),產(chǎn)生的原因有多種。有些原因可以在傳感器/變送器處確定下來,有些原因則需要評估工藝條件變化才能確定下來。在故障分析判斷過程中,通常會用到以下工具:數(shù)字式萬用表、智能手持終端(HART Communicator)、ProLink軟件程序、AMS軟件、Modbus主控制器(僅適用于RFT9739變送器),或者變送器的顯示屏(僅適用于3500或3700型變送器)。排除故障的方法可參見表。
故障排除表
序號 | 步驟 | 下一步操作 |
1 | 檢查流量校準(zhǔn)系數(shù)是否正確 |
否正確如正確進(jìn)入第2步; 如不正確修改并進(jìn)入第15步 |
2 | 檢查流量單位 |
如正確,進(jìn)入第3步; 如果流量單位錯(cuò),修改并進(jìn)入第15步 |
3 |
確認(rèn)流量表是否已經(jīng)準(zhǔn)確地 進(jìn)行了零點(diǎn)標(biāo)定 |
如流量表已準(zhǔn)確地校準(zhǔn)零點(diǎn),進(jìn)入第4步; 如沒有準(zhǔn)確地校準(zhǔn)零點(diǎn),進(jìn)行零點(diǎn)校準(zhǔn)并進(jìn)入第15步 |
4 |
流量表的設(shè)置是按質(zhì)量 還是按體積進(jìn)行測量的 |
如設(shè)置的是按質(zhì)量測量,進(jìn)入第6步; 如設(shè)置的是按體積測量,進(jìn)入第5步 |
5 | 檢查密度校準(zhǔn)系數(shù)是否正確 |
如正確,進(jìn)入第6步; 如不正確,修改并進(jìn)入第15步 |
6 | 確認(rèn)流體的密度讀數(shù)是否準(zhǔn)確 |
如密度讀數(shù)正確進(jìn)入第7步; 如讀數(shù)錯(cuò)誤進(jìn)入第11步 |
7 | 確認(rèn)流體溫度讀數(shù)是否準(zhǔn)確 |
如溫度讀數(shù)正確.,進(jìn)入第8步; 如讀數(shù)錯(cuò)誤進(jìn)入第1 4步 |
8 |
流量表的設(shè)置是按質(zhì)量 還是按體積進(jìn)行測量的 |
如設(shè)置的是按質(zhì)量測量,進(jìn)入第11步 如設(shè)置的是按體積測量,進(jìn)行第9步 |
9 |
參照數(shù)的總量是否以固定的 密度值為依據(jù)得來 |
如總量是以固定值得來的進(jìn)入第10步; 如總量不是以固定值得來的,進(jìn)入第11步 |
10 | 將流量單位改為質(zhì)量流量單位 | 進(jìn)入第15步 |
11 | 檢查是否有接地故障或接地不正確 |
如接地正確,進(jìn)入第1 2步; 如不正確或有故障修理后進(jìn)入第15步 |
12 | 檢查是否存在兩相流體 |
如沒有兩相流體,進(jìn)入第13步 如存在兩相流體,解決問題后,進(jìn)入第15步 |
13 | 檢查秤(或測量參考值)的準(zhǔn)確性 |
如準(zhǔn)確,進(jìn)入第1 4步; |
14 | 檢查流量表接線是否正確 |
如正確,進(jìn)入第16步; 如不正確或有問題,修理或更換接線后,進(jìn)入第15步 |
15 |
重新進(jìn)行計(jì)量操作, 檢查是否還存在同樣問題 |
如流速或總量正確,則說明已解決問題; 如流速或總量不對,重新進(jìn)行第2步到第16步的操作 |
表中第15項(xiàng)是當(dāng)液態(tài)工藝介質(zhì)中含有空氣或氣體,或氣態(tài)工藝介質(zhì)中含有液體時(shí),就會出現(xiàn)兩相流體。產(chǎn)生兩相流體的原因有如下幾種:
(1)泄漏。在工藝管線的連接點(diǎn)、閥及泵的密封處有可能出現(xiàn)泄漏,導(dǎo)致空氣進(jìn)入液態(tài)工藝介質(zhì)中。在系統(tǒng)入口處也有可能進(jìn)入空氣。檢查系統(tǒng)的泄漏點(diǎn)并將其修復(fù)。
(2)氣穴和閃蒸現(xiàn)象。當(dāng)系統(tǒng)處于或接近工藝液態(tài)介質(zhì)的蒸發(fā)壓力下工作時(shí),造成氣泡進(jìn)入工藝液體中,就會產(chǎn)生氣穴和閃蒸現(xiàn)象。如果傳感器距離產(chǎn)生壓降的設(shè)備(如調(diào)節(jié)閥)很近,在該設(shè)備上游安裝傳感器能夠降低閃蒸的出現(xiàn)幾率:或者,增加傳感器下游的背壓也能夠減少氣穴和閃蒸現(xiàn)象的出現(xiàn)。
(3)“濺流”(Cascade)。當(dāng)液體的流速降低到僅能部分充滿傳感器的管子時(shí),就會出現(xiàn)“濺流”現(xiàn)象。產(chǎn)生這種現(xiàn)象的原因通常是由于液體向下流向一個(gè)安裝在垂直管線上的傳感器。為了排除這種情況,液體應(yīng)該由下向上流向垂直安裝的傳感器。
(4)測量系統(tǒng)中的高點(diǎn)。測量液體時(shí),在系統(tǒng)的高處會收集到攜帶的氣泡(不凝氣泡)。如果液體流速很低,且/或高點(diǎn)相對于系統(tǒng)非常高,攜帶的氣泡就會增長并存留下來。如果氣泡混入液體并通過傳感器,就會出現(xiàn)大的測量誤差。一種可能的解決方法就是根據(jù)裝置情況和規(guī)程要求在系統(tǒng)的高點(diǎn)、傳感器的上游安裝排空閥(用于無害氣體)或消氣器(用于有害氣體)。
(5)測量系統(tǒng)中的低點(diǎn)。測量氣體時(shí),在系統(tǒng)的低處會收集到冷凝液。如果介質(zhì)的流速很低,且/或低點(diǎn)相對于系統(tǒng)非常低,冷凝液就會積累并保存下來。如果液體通過傳感器,就會出現(xiàn)測量誤差。一種可能的解決方法就是根據(jù)裝置的情況和規(guī)程要求在系統(tǒng)的低點(diǎn)、傳感器的上游安裝冷凝液排放閥。